電容阻值降低及漏電檢測
概述
本文通過無損分析、電性能測試、結(jié)構(gòu)分析和成分分析,得出導(dǎo)致電容阻值下降、電容漏電是多方面原因共同作用的結(jié)果:(1)MLCC本身內(nèi)部存在介質(zhì)空洞(2)端電極與介質(zhì)結(jié)合處存在機(jī)械應(yīng)力裂紋(3)電容外表面存在破損。
1.案例背景
MLCC電容在使用過程中出現(xiàn)阻值降低、漏電失效現(xiàn)象。
2.分析方法簡述
透視檢查NG及OK樣品均未見裂紋、孔洞等明顯異常。
從PCBA外觀來看,組裝之后的電容均未受到嚴(yán)重污染,但NG樣品所受污染程度比OK樣品嚴(yán)重,說明電容表面的污染可能是引起電容失效的潛在原因。EDS能譜分析可知,污染物主要為助焊劑與焊錫的混合物,金屬錫所占的比例約為16(wt.)%。從電容外觀來看,所有樣品表面均未見明顯異常,如裂紋等。
利用數(shù)字萬用表分別測試NG電容和OK電容的電阻,并將部分失效樣品機(jī)械分離、清洗后測試其電阻,對電容進(jìn)行失效驗(yàn)證。電學(xué)性能測試表明,不存在PCB上兩焊點(diǎn)間導(dǎo)電物質(zhì)(污染物)引起失效的可能性,失效部位主要存在于電容內(nèi)部。
對樣品進(jìn)行切片觀察,OK樣品和NG樣品內(nèi)部電極層均連續(xù)性較差,且電極層存在孔洞,雖然電極層孔洞的存在會(huì)影響電容電學(xué)性能,但不會(huì)造成電容阻值下降,故電極層孔洞不是電容漏電的原因。
對NG樣品觀察,發(fā)現(xiàn)陶瓷介質(zhì)中存在孔洞,且部分孔洞貫穿多層電極,孔洞內(nèi)部可能存在水汽或者離子(外來污染),極易導(dǎo)致漏電,而漏電又會(huì)導(dǎo)致器件內(nèi)局部發(fā)熱,進(jìn)一步降低陶瓷介質(zhì)的絕緣性從而導(dǎo)致漏電的增加,形成惡性循環(huán);左下角端電極與陶瓷介質(zhì)結(jié)合處存在機(jī)械應(yīng)力裂紋,可導(dǎo)電的污染物可夾雜于裂紋中,導(dǎo)致陶瓷介質(zhì)的介電能力下降而發(fā)生漏電,使絕緣阻值下降,此外裂紋內(nèi)空氣中的電場強(qiáng)度較周邊高,而其擊穿電場強(qiáng)度卻遠(yuǎn)比周邊絕緣介質(zhì)低,從而電容器在后續(xù)工作中易被擊穿,造成漏電;除此之外,電容表面絕緣層存在嚴(yán)重破損,裂紋已延伸至內(nèi)電極,加之表面污染物的存在,在惡劣潮濕環(huán)境下就會(huì)與端電極導(dǎo)通,形成漏電。
對比失效樣品,OK樣品電容內(nèi)部結(jié)構(gòu)成分一致,內(nèi)電極為Ni電極,電極層連續(xù)性較差,且存在較多細(xì)小孔洞。但并未發(fā)現(xiàn)貫穿相鄰電極的孔洞和機(jī)械應(yīng)力裂紋的存在,電容表面破損程度亦較低,故不存在漏電現(xiàn)象。
3.分析與討論
多層陶瓷電容器(MLCC)本身的內(nèi)在可靠性十分優(yōu)良,可長時(shí)間穩(wěn)定使用。但如果器件本身存在缺陷或在組裝過程中引入缺陷,則會(huì)對可靠性產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。陶瓷多層電容器(MLCC)失效的原因一般分為外部因素和內(nèi)在因素。內(nèi)在因素包括: 陶瓷介質(zhì)內(nèi)空洞、介質(zhì)層分層;外部因素包括:熱應(yīng)力裂紋及機(jī)械應(yīng)力裂紋。
1)陶瓷介質(zhì)內(nèi)的孔洞
所謂的陶瓷介質(zhì)內(nèi)的孔洞是指在相鄰電極間的介質(zhì)層中存在較大的孔洞,這些孔洞由于內(nèi)部可能含有水汽或離子,在端電極間施加電壓時(shí),降低此處的耐壓強(qiáng)度,導(dǎo)致此處發(fā)生過電擊穿現(xiàn)象。
2)介質(zhì)層分層
多層陶瓷電容的燒結(jié)為多層材料堆疊共燒,燒結(jié)溫度在1000℃以上。層間結(jié)合力不強(qiáng),燒結(jié)過程中內(nèi)部污染物揮發(fā),燒結(jié)工藝控制不當(dāng)都可能導(dǎo)致分層的發(fā)生。值得一提的是,某些分層還可能導(dǎo)致陶瓷介質(zhì)內(nèi)部產(chǎn)生裂紋,或在介質(zhì)層內(nèi)出現(xiàn)斷續(xù)的電極顆粒等,這些都與電容器的生產(chǎn)工藝有關(guān)。分層的直接影響是絕緣電阻降低,電容量減小。
3)熱應(yīng)力裂紋
實(shí)際